電纜作為煤礦生產的“生命線”,其完好性直接關系到井下生產安全與生產效率。煤礦電纜修補機是保障電纜修復質量的關鍵設備,然而原有設備所配備的液壓千斤頂存在易“泄壓”的突出問題,嚴重影響電纜修補精度和穩定性,給生產安全埋下隱患。為破解這一難題,提升設備運行可靠性,我們開展了電纜修補機專項改造工作。
本次改造的核心的是用螺旋千斤頂替換原有液壓千斤頂。針對液壓千斤頂在長期支撐過程中密封件老化、壓力流失導致支撐不穩的弊端,螺旋千斤頂憑借其獨特的自鎖特性,可實現無外力情況下的長期穩定支撐,徹底解決了“泄壓”難題。改造過程中,技術人員精準匹配設備接口,優化支撐點位,確保螺旋千斤頂與電纜修補機完美適配,同時對設備整體進行調試校準,保障操作便捷性與運行協調性。

改造后,電纜修補機的支撐穩定性得到顯著提升。在電纜修補作業中,螺旋千斤頂能夠牢牢固定電纜修補機位置,避免因支撐松動導致的修補偏差,有效保證了電纜接頭的平整性、密封性和導電性,大幅提升了電纜修補質量。此外,螺旋千斤頂結構簡單、維護便捷,降低了設備故障率和維護成本,減少了因設備故障造成的生產中斷,為煤礦井下生產的連續性提供了有力保障。
此次改造不僅解決了原有設備的痛點問題,更完善了電纜修補的安全保障體系,為煤礦安全生產筑牢了設備基礎。下一步,我們將持續關注設備運行狀態,不斷優化改造方案,推動煤礦設備智能化、穩定化升級,助力煤礦安全生產高質量發展。